進入四季度,迎來決戰全年的收官階段,也是2025年起好步、開好頭的關鍵節點,重慶鋼鐵煉鋼廠全員鉚足干勁,不斷優化冶煉工藝與設備管理,蓄勢賦能促提質增效,石灰消耗大幅降低,實現降本超200萬元。
煉鋼廠將解決現場難題作為出發點,引導技術骨干在降耗上下功夫,組織技術骨干成立了攻關小組。“這石灰質量可得盯緊了,不能有絲毫馬虎!”攻關小組組長強調。“放心,我們日查夜巡,確保每一批石灰都抽查到位!”小組成員信心滿滿地回應。
為嚴格把控源頭品質,技術骨干對石灰供貨商進行嚴格飛檢,針對現場LF造渣工藝進行了進一步優化,同時對轉爐模型參數進行優化與調整,使得石灰利用更加高效。
“過好緊日子,才能過上好日子!”煉鋼廠深挖細究每一個生產流程,優化工藝技術,各班組在日常管理中推廣降本“三步法”。為了在生產穩定的情況下降低石灰消耗,各班組做到班前會預警,設定“防線”;班中緊抓操作,及時整改;班后會總結分析,開出“良方”。
“通過篩分與皮帶距離微調后,每日清理篩網間隙,篩分效果更好了,地倉石灰倉與篩分小車聯鎖,確保石灰全部經過篩分,定期維護下料系統傳感器,計量數據準確無誤,石灰損耗從2.5kg/t降至1kg/t,這是實打實的成績!”組長說道。
截至11月,石灰消耗降低2.52kg/t,節約成本達203.2萬元。