寶武集團中南股份軋材廠一維檢攻關團隊通過技術創新,成功解決了精軋19號翻轉齒箱更換過程中的效率低下問題,不僅為企業節省了大量的人力與時間成本,更為提升生產效率、保障產品質量、推動產品轉型升級作出了積極貢獻。
聚焦生產瓶頸開展攻關
在中南股份軋材廠棒一2產線上,精軋機作為關鍵設備之一,其性能穩定性直接關系到產品質量與生產效率。然而,在長期使用過程中,精軋機的核心部件齒箱往往會因磨損、密封不良等問題需要更換。特別是精軋19號齒箱,由于其特殊的使用方式(翻轉使用),在更換過程中面臨諸多挑戰。傳統的更換方式耗時長達8小時,不僅效率低下,而且在緊急搶修或面對齒箱漏油等突發故障時,更是與生產的高效運行背道而馳,成為制約產能提升的一大瓶頸。針對這一問題,軋材廠一維檢技術團隊迎難而上,展開了一場技術攻關戰。
創新設計可調節對中裝置
他們深入生產一線,細致分析精軋19號齒箱更換過程中的各個環節,發現打對中是最為耗時且難度最大的步驟之一。由于齒箱與軋機之間的連接復雜,且精度要求高,傳統的調節方式往往依賴于人工經驗,不僅效率低下,還容易引發對中不良,導致設備振動、噪音增大。
為了打破這一困境,一維檢技術團隊創新性地設計了一種可調節式對中裝置,旨在輔助調節過度軸的高低,從而快速消除打對中的困難。該裝置采用自主設計的機械結構,結合先進的傳感器與控制系統,能夠實現對過渡軸位置的精準調節,大大提高了更換齒箱的效率與精度。
改造顯著提高設備穩定性
通過使用該裝置,精軋19號齒箱的更換時間從原來的8小時縮短至4小時以內,效率提升了一倍。更重要的是,該裝置有效降低了打對中的難度,減少了人為誤差,確保了齒箱與軋機之間的精確對中,從而提高了設備的運行穩定性與產品質量。
此外,該可調節式裝置還具有易于操作、維護簡便等優點。它采用了模塊化設計,使得安裝調試過程更加方便快捷,同時也便于后續的維護與升級。這一創新成果不僅為生產提供了有力的保障,還有效提高了產能,為企業的持續發展注入了新的活力。 (劉劍)