粗苯作為焦炭生產(chǎn)過程中回收的副產(chǎn)品
主要用于深加工制苯、甲苯、二甲苯等產(chǎn)品
是寶貴的基本有機化工原料
為實現(xiàn)降本增效
重慶鋼鐵堅持算賬經(jīng)營
聚焦提升粗苯回收率
多措并舉將粗苯副產(chǎn)品變?yōu)椤案弧碑a(chǎn)品
累計創(chuàng)效近200萬元
作業(yè)區(qū)的技術(shù)人員現(xiàn)場巡查時注意到了一個問題:終冷冷卻水已經(jīng)開到最大了,但出口煤氣溫度怎么還在上升?
“這可不行,終冷塔出口煤氣溫度對煤氣中苯族烴的吸收太重要了。煤氣溫度每升高1℃,粗苯產(chǎn)量就要減少3%-5%,這樣算下來,每天至少要少回收1噸粗苯,一個月就是15萬元的損失!”作業(yè)區(qū)迅速展開現(xiàn)場細致檢查,并對進出水溫進行嚴密檢測。
“我發(fā)現(xiàn)終冷換熱器的換熱效率好像在變差,這可能是導(dǎo)致煤氣溫度上升的原因。”
為防止情況進一步惡化,他們果斷行動,及時在換熱器進出口增設(shè)蒸氣和排污接頭。隨后,逐一對5臺板式換熱器進行全面清掃,問題很快得到了解決,粗苯生產(chǎn)得以穩(wěn)定進行。
為進一步提高粗苯生產(chǎn)穩(wěn)定性,他們還提出了一個大膽的創(chuàng)新:利用蒸氨廢水對焦油有一定分散和溶解的特性,巧妙地將以前終冷塔的工業(yè)水補水替換為蒸氨廢水。
“蒸氨廢水使用效果非常好,它不僅讓工業(yè)水消耗較去年下降了3650噸,節(jié)約費用0.7萬元。同時,換熱器堵塞次數(shù)也減少了”作業(yè)區(qū)的技術(shù)骨干楊峰一臉自豪地介紹道。
作業(yè)區(qū)負責(zé)人王仁杰與技術(shù)骨干站在生產(chǎn)線旁,面對著一串串令人擔(dān)憂的數(shù)據(jù),絞盡腦汁。帶著“算賬經(jīng)營”理念,作業(yè)區(qū)成員進行了深入討論,利用“洗油的相對分子質(zhì)量越小,則苯在洗油中的物質(zhì)的量濃度也越小,吸收推動力將變大,吸收效果越好”這一理論,他們使用輕質(zhì)洗油替換目前使用的國標洗油。根據(jù)輕質(zhì)洗油使用情況,提高脫苯塔頂溫度至97-98℃運行,嚴格按照操作規(guī)程控制,跟蹤超標的時間、原因及處置結(jié)果,確保脫苯塔頂溫度運行在可控范圍內(nèi)。
“出現(xiàn)的問題都能在現(xiàn)場找到對應(yīng)的解決辦法,現(xiàn)在我們的粗苯回收率提高了,成本也降下來了。”經(jīng)過大家的出謀劃策、共同努力,粗苯回收率較2023年提升了0.035%,累計創(chuàng)效近200萬元。